金年會官網(wǎng)登錄【案例】80t鋼包三種不同保溫技術(shù)的效果對比哪個最省成本?合理有效地降低鋼包鋼水溫降是煉鋼工藝的重要環(huán)節(jié),現(xiàn)階段仍有多家鋼鐵企業(yè)的鋼包存在著散熱過大、鋼水溫降嚴(yán)重的問題。簡單地提高鋼水初始溫度往往會導(dǎo)致鋼中氣體和夾雜物的含量升高、爐襯侵蝕加快,爐齡降低、鋼鐵原料燒損增加、合金利用率降低等一系列問題。合理的鋼水溫度控制可以有效提高鑄坯質(zhì)量和合金收得率,降低冶煉成本。
有研究者曾指出:出鋼過程中87%的熱損失由鋼包耐火材料的蓄熱能力決定,鋼包包口輻射和對流散熱約占10%。改善鋼包保溫層材質(zhì)可有效降低包壁熱傳導(dǎo)散熱,添加覆蓋劑和鋼包加蓋可有效降低包口熱輻射散熱。小鋼包因鋼水容量小,蓄熱能力差,熱損失現(xiàn)象尤為突出,因此,提高小鋼包的保溫性能對鋼企節(jié)能環(huán)保工作具有十分重要的意義。

敬業(yè)鋼鐵有限公司一煉鋼廠(以下簡稱“一煉鋼廠”)80t轉(zhuǎn)爐出鋼后存在鋼包散熱快的問題,分別在32#、45#、55#80t鋼包上采用納米絕熱板保溫層、添加覆蓋劑、鋼包全程加蓋等保溫技術(shù)生產(chǎn)試驗。在此基礎(chǔ)上,在32#80t鋼包上應(yīng)用以上3種鋼包保溫技術(shù),探究其綜合保溫效果。
鋼包鋼水的保溫效果受到保溫層的影響較大,因此,對保溫層的性能提出了嚴(yán)茍的要求:不易被擠壓變形、線收縮率小、導(dǎo)熱率低、熱容量低、熱震穩(wěn)定性好、耐壓強度高、韌性好,應(yīng)用在鋼包壁上,鋼水中熱量損失減少。目前,絕熱保溫層材料多設(shè)計成多孔疏松的結(jié)構(gòu),其主要原因是考慮了熱傳導(dǎo)和對流的因素。鋼包中使用的絕熱保溫層材質(zhì)多為納米絕熱板。該種材料由鋁箔、纖維砂、纖維布與低導(dǎo)熱系數(shù)的材料復(fù)合壓制而成,其中的納米氣凝膠導(dǎo)熱系數(shù)很低,阻止氣體對流傳熱,充分利用納米材料的熱反射性能,將熱量反射回?zé)嵩?不僅達(dá)到了絕熱保溫的效果,同時還使熱量的利用更加充分,鋼包外表面溫度顯著降低,維持良好的鋼包內(nèi)襯溫度,并且有利于降低鋼包殼鋼板的熱應(yīng)力,延長包體壽命,改善鋼包周圍的工作環(huán)境。

本次生產(chǎn)試驗選用一煉鋼廠32#80t鋼包。為提高納米絕熱板的使用壽命,鋪設(shè)納米絕熱板時應(yīng)盡量去除鋼殼內(nèi)襯上的氧化鐵皮,采用高溫結(jié)合劑粘連。統(tǒng)計第1爐至第15爐轉(zhuǎn)爐出鋼10min后,使用納米絕熱板鋼包包殼不同位置的溫度情況,并與未粘貼納米絕熱板時的包殼溫度作對比,出鋼溫度控制在1660±5℃。溫度變化曲線納米絕熱板使用前后鋼包殼不同位置的溫度變化趨勢
由圖1可以看出,與納米絕熱板保溫技術(shù)使用前相比,納米絕熱板保溫技術(shù)使用后,鋼包包殼溫度明顯降低,平均降低26℃左右;新包投入使用最初的幾爐包殼溫度較低,隨著試驗爐數(shù)的增加,包殼吸熱達(dá)到飽和,包殼溫度呈先上升后平緩趨勢。
在轉(zhuǎn)爐出鋼過程中向鋼包中投放覆蓋劑,對鋼包鋼水起保溫、防止二次氧化、吸附夾雜等作用。傳統(tǒng)覆蓋劑常采用碳化稻殼,結(jié)合工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)碳化稻殼雖然能起到一定的保溫功能,但由于其鋪展性能較差,致使覆蓋劑在鋼液表面呈塊狀堆疊,部分鋼液直接暴露于空氣中,熱損失較大。同時碳化稻殼作為發(fā)熱劑,其發(fā)熱值較低,在連鑄澆注后期,由于溫度降低,使得澆注無法順行。碳化稻殼在生產(chǎn)及使用過程中污染嚴(yán)重,工作環(huán)境惡劣,有悖于國家提倡的節(jié)能減排、綠色環(huán)保生產(chǎn)的政策方針。
一煉鋼廠使用的覆蓋劑主要成分為SiO2-Al2O3-CaO-MgO。為使覆蓋劑具有良好的鋪展性、發(fā)熱值以及適宜的成渣性能,通常添加一定量的輔料。覆蓋劑的主要性能如下:
(1)鋪展性。常添加一定含量的膨脹蛭石和膨脹石墨改善覆蓋劑的鋪展性能,其在高溫環(huán)境下體積能夠膨脹幾十倍甚至上百倍,該特性可使投入的覆蓋劑迅速充滿整個鋼渣界面,并在渣、液面形成一道隔離層,能夠顯著減少鋼包熱量的散失。
(2)發(fā)熱值。提高覆蓋劑發(fā)熱值的途徑是在其中加入一定量的發(fā)熱劑,發(fā)熱劑的熱量來源主要是覆蓋劑液態(tài)層與鋼液界面接觸時發(fā)生的物理化學(xué)反應(yīng),焦炭粉和煤粉由于其價格低廉,熱值較高,多用作發(fā)熱劑來提升覆蓋劑的發(fā)熱值。
(3)成渣性能。成渣性能主要體現(xiàn)在成渣速度。覆蓋劑投入鋼水中,將會形成粉末層、熔融層和液態(tài)層。其中,粉末層的作用是擴散并覆蓋在鋼水的表面,起到良好的保溫功效。隨著澆注的進行,熔融層向液態(tài)層、粉末層向熔融層逐漸過渡,覆蓋劑表面完全呈紅熱狀態(tài)需要一定的時間,這為鋼液的保溫提供充足的時間保障。然而,成渣速度過快,鋼包表面覆蓋劑短時間呈紅熱狀態(tài),起不到良好的保溫功效,使得澆注后期無法進行。而成渣速度主要取決于覆蓋劑的熔點,熔點過高,覆蓋劑成渣后的顆粒度較大,不能很好地覆蓋在鋼水表面,保溫效果以及對非金屬夾雜物的吸附作用減弱;熔點過低,覆蓋劑短時間內(nèi)融化,不利于鋼液的保溫。適當(dāng)添加一定量的Fe2O3,降低CaO-SiO2-Al2O3渣系的熔點,控制熔點在1350℃左右,進而促進成渣,同時氧化鐵作為常用的弱氧化劑,反應(yīng)較慢,可有效控制發(fā)熱劑的反應(yīng)速度,延長反應(yīng)時間,提高鋼包澆注后期的保溫效果。
本次生產(chǎn)試驗選用一煉鋼廠45#80t鋼包,分別記錄使用碳化稻殼覆蓋劑、SiO2-Al2O3-CaO覆蓋劑鋼包鋼水溫降情況,出鋼溫度控制在1660±5℃,覆蓋劑按照1kg/t的加入量,出鋼10min后測溫,各試驗爐15爐。其中SiO2-Al2O3-CaO覆蓋劑成分如表2所示,溫度測量結(jié)果如表3所示。


由表3可以看出,使用SiO2-Al2O3-CaO覆蓋劑的鋼水溫降比碳化稻殼少6℃,前者鋼包保溫效果更好。碳化稻殼在澆注末期已基本發(fā)紅,而SiO2-Al2O3-CaO覆蓋劑由于具有良好的發(fā)熱值和鋪展效果,在澆注過程中覆蓋劑中熔融層向液態(tài)層、粉末層向熔融層逐漸過渡,鋼水在整個過程中能夠保持較低的溫降,從而保證澆注的順利進行。
鋼包全程加蓋技術(shù)是一種清潔高效的保溫技術(shù),可減少添加覆蓋劑時帶來的揚塵污染,改善工人的作業(yè)環(huán)境,操作簡便,保溫效率高,可有效減少轉(zhuǎn)爐冶煉過程中的吹氧量、合金加入量以及提高爐襯使用壽命,能夠顯著提高能源綜合利用率,提高澆注過程中的穩(wěn)定性,大大減少鋼包表面與空包耐材的輻射散熱及對流散熱,實現(xiàn)清潔生產(chǎn),達(dá)到節(jié)能減排、降本增效的目的[7-10]。
鋼包全程加蓋工藝設(shè)計路線:轉(zhuǎn)爐出鋼→鋼包加蓋→行車起吊鋼包→鑄軋→倒渣→熱修→鋼包座放轉(zhuǎn)爐鋼包車→加引流砂→鋼包揭蓋→轉(zhuǎn)爐出鋼。
(1)轉(zhuǎn)爐工位加揭蓋:對于第一次添加鋼包蓋,需依靠車間行車借助專用吊具將鋼包蓋吊運到鋼包上,轉(zhuǎn)爐出鋼前通過包蓋上的預(yù)留孔添加引流砂,帶蓋鋼包在向轉(zhuǎn)爐方向行進到達(dá)反向插齒機構(gòu)下方,包蓋上的掛鉤自動掛到插齒上,鋼包車前進過程中包蓋被插齒掛住脫離鋼包,空的鋼包運行到轉(zhuǎn)爐下接鋼水。出鋼完畢,鋼包車返回經(jīng)過反向插齒機構(gòu)時,包蓋上的鉸鏈自動搭接到鋼包的鉸鏈座上帶動包蓋從插齒機構(gòu)上退下并最終蓋到鋼包上。
(3)鋼包帶蓋倒鋼渣及鋼包修理的操作:由于鉸鏈的獨特結(jié)構(gòu),倒渣時即使鋼包傾翻到任一角度,包蓋都始終掛在鋼包上。但由于包蓋的重量,鋼包傾轉(zhuǎn)角度控制在150°以內(nèi),以避免鋼包翻轉(zhuǎn)過大無法回轉(zhuǎn)的情況。由于帶蓋鋼包的溫度較高且均勻,金年會官網(wǎng)注冊鋼渣的流動性較好,可順利將鋼渣傾倒干凈。當(dāng)鋼包需要維修(換滑動水口及燒透氣磚),并不需要取下包蓋時,通過天車將鋼包傾翻90°后置于修包位,按原有的操作即可。由于包蓋的保護,操作者可避免紅熱鋼包的輻射熱與飛濺物,同樣在包底方向,操作者進行的更換滑動水口等原工藝操作可正常進行。
(4)事故狀態(tài)下緊急取蓋的處置:在事故狀態(tài)下,包括設(shè)備故障或人為操作失誤引起的包蓋未正確加扣在鋼包上,可立即使用鋼包蓋專用吊具進行取蓋,以避免影響生產(chǎn)。專用吊具使用行車副鉤掛取,其重心設(shè)計確保包蓋被吊起后呈水平狀態(tài),可在3~5min內(nèi)完成一次鋼包加蓋或取蓋工作。
本次生產(chǎn)試驗在一煉鋼廠55#80t鋼包上應(yīng)用了全程加蓋技術(shù)。在轉(zhuǎn)爐出鋼側(cè)平臺加新鋼結(jié)構(gòu)平臺安裝反向插齒加揭蓋裝置,連續(xù)試驗15爐,出鋼溫度控制在1660±5℃,記錄轉(zhuǎn)爐出鋼10min后溫降情況,并與未加蓋數(shù)據(jù)進行對比,試驗結(jié)果如表4所示。

由表4可知,與未加蓋鋼包相比,加蓋后的鋼水溫降平均低14℃。一煉鋼廠經(jīng)過數(shù)次生產(chǎn)試驗發(fā)現(xiàn):鋼包全程加蓋技術(shù)的實施使鋼水傳輸過程中的溫降變化較小,鋼包在澆鑄結(jié)束至再次受鋼時間間隔約30min,包襯溫度≥950℃,比未加蓋鋼包包襯溫度高出30~50℃。采用全程加蓋技術(shù)轉(zhuǎn)爐出鋼溫度可降低15~20℃,上鋼溫度降低10~15℃,有效減少了鋼水等待過程中的溫降,可大大降低工序成本及工序能耗。4聯(lián)合應(yīng)用效果一煉鋼廠選用32#80t納米絕熱板鋼包,使用SiO2-Al2O3-CaO覆蓋劑,并應(yīng)用鋼包全程加蓋技術(shù)試驗其在轉(zhuǎn)爐出鋼10min后鋼包鋼水的保溫效果。出鋼溫度控制在1660±5℃,試驗爐數(shù)為15爐,并與普通80t鋼包添加碳化稻殼覆蓋劑時的溫降作對比,結(jié)果如表5所示。

由表5看出,與碳化稻殼普通鋼包相比,應(yīng)用聯(lián)合保溫技術(shù)的鋼包內(nèi)的鋼水溫降平均少23℃,保溫效果良好。鋼包保溫效果的提升可適當(dāng)降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,經(jīng)過一定時間的現(xiàn)場聯(lián)合應(yīng)用生產(chǎn)試驗后發(fā)現(xiàn):出鋼溫度每降低1℃,鐵水與廢鋼間的混合比減少0.054%,金屬收得率增加0.02%;出鋼溫度降低,提高了轉(zhuǎn)爐的耐材壽命,鋼包耐材的保溫減少了急冷急熱導(dǎo)致的耐材剝落,平均使用壽命延長10%以上;轉(zhuǎn)爐平均吹氧時間能夠減少1min,從而減少了煙氣排放,按2.5Nm3/℃噸鋼計算,年產(chǎn)400萬t的鋼廠降低出鋼溫度10℃可減少1×108Nm3廢氣排放。
敬業(yè)鋼鐵有限公司一煉鋼廠在80t小鋼包上采用不同的鋼包保溫技術(shù)進行鋼包鋼水出鋼10min后保溫情況的對比試驗,得到如下結(jié)論:
(4)聯(lián)合應(yīng)用保溫技術(shù)的鋼包內(nèi)鋼水溫降比使用碳化稻殼覆蓋劑的普通鋼包少23℃。聯(lián)合應(yīng)用鋼包保溫技術(shù)取得了滿意的試驗效果,轉(zhuǎn)爐出鋼溫度可降低15~20℃,解決了敬業(yè)小鋼包鋼水溫降大的問題,噸鋼節(jié)省成本約1元,年創(chuàng)收約400萬元。